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冷卻水循環(huán)泵汽蝕故障和改造方案

2020/10/14 14:50:01

冷卻水循環(huán)泵故障現(xiàn)場


1.循環(huán)泵運行不到兩個月,葉輪葉片被汽蝕破壞

2.循環(huán)泵目前處于全開閥狀態(tài)下運行

3.泵的出口壓力0.7-0.8kgf/cm2,指針頻繁晃動,有明顯爆破聲

4.凝汽器進出循環(huán)冷卻水的溫差達25℃,正常溫差應(yīng)為8~11℃

冷卻水循環(huán)泵銘牌參數(shù):


1.揚程 32 m

2.流量 3240 m3/h

3.汽蝕余量 7.4 m

4.轉(zhuǎn)速 960 r/min

5.額定功率 380 kw

冷卻水循環(huán)泵氣蝕現(xiàn)象分析


1.循環(huán)冷卻水溫差高達25℃,正常溫差應(yīng)為8~11℃,說明循環(huán)冷卻水的流量不足

2.有明顯水泵氣蝕爆破聲,說明泵汽蝕現(xiàn)象嚴重

3.冷卻水循環(huán)泵出口壓力不到一公斤(1kg/cm2),而揚程是32米,顯然是由于泵選型揚程過高,使泵偏于低揚程、大流量、汽蝕性能差的工況下運行,從而嚴重汽蝕導(dǎo)致葉片損壞。

現(xiàn)場試驗


1.將閥門從全開狀態(tài)逐步關(guān)小,毎隔15分鐘關(guān)小一次,讀一次。

2.到第四次關(guān)小后,泵出口壓力才升至1.85 kgf/cm2。

3.繼續(xù)往下試,直至泵出口壓力達到3.2 kgf/cm2以后,凝結(jié)器冷卻水前后溫差從25℃下降到11℃左右,這說明循環(huán)冷卻水量增加了。同時泵的汽蝕響聲也消失了,出口壓力指針也穩(wěn)定了。此時出口閥門開度大約只有10%左右,閥門有些振動。

冷卻水循環(huán)泵改造方案


通過對現(xiàn)象的分析和現(xiàn)場試驗,并深入調(diào)查了解所有資料,我們向用戶的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員提出分析意見,并提出了改造方案。


冷卻水循環(huán)泵改造

裝置示意


1.凝汽量為110m3/h,要求循環(huán)水量為3850~6050m3/h,單泵流量為3025~3850m3/h。

2.泵進水管路管徑為Dg1000,長度L2=25m,一個底閥,4個900彎頭。

3.凝汽器內(nèi)阻力降△H=5m,根據(jù)上述數(shù)據(jù)推算泵裝置特性曲線方程為:
(HZ=KQ2=6.67Q2Q:m3/s)

從裝置示意圖可知,泵進出水位差即幾何揚程基本為零。



雙泵運行時的A點工況為:


ΣQ=1.68m3/s=6050m3/h

Q=0.84m3/s=3025m3/h

H=18m

單泵運行時的A點工況為:


Q=1.07m3/s=3852m3/h

H=7.5m

由此可知,選用24SA-18型泵(Q=3240m3/h、H=32m)的揚程偏高太多。

由于現(xiàn)有冷卻水循環(huán)泵的揚程偏高太多,難以通過切割葉輪達到要求,必須設(shè)計新的葉輪。同時由于揚程低,又要保持泵的流量,為了保證循環(huán)水泵比轉(zhuǎn)速的要求,又必須將轉(zhuǎn)速由960r/min降至740r/min。

因此新葉輪參數(shù)定為:


Q:3240m3/h         H:16m

n:740r/min    ns:226

新葉輪的泵型號定為24SA—18D

改造方案及改造后運行工況分析

冷卻水循環(huán)泵新葉輪運行工況


冷卻水循環(huán)泵單泵運行工況為C點:


Q:4104m3/h

HC:8.5m

η:60%(查泵性能曲線得)

冷卻倍率m=4104/110=37倍,滿足要求

冷卻水循環(huán)泵雙泵運行工況為D點:


ΣQ:6012m3/h

單泵Q:0.833m3/s

HD:18m

η:87%(查泵性能曲線得)

冷卻倍率m=6012/110=55倍,滿足要求。

冷卻水循環(huán)泵改造效果


冷卻水循環(huán)泵不再出現(xiàn)汽蝕現(xiàn)象,葉輪使用壽命達兩年以上,大大降低檢修工作量和維修費用;水量滿足發(fā)電要示,凝結(jié)器真空度(700mmHg)和進出水溫(△T=10℃左右),均達到標準值,提高了發(fā)電機組的出力;粗略分析比較,一年節(jié)省的費用(包括電費和備件費)約10萬元,其中節(jié)省的電費單價按每度廠用電0.065元計算。雖然節(jié)省的費用絕對數(shù)值并不太高,但是相對于一臺24寸的泵而言,十萬元已是相當可觀了。